今年以来,为全面推进降本增效提质,山东海化集团溴素厂紧紧牵住“降本大头在一线”这一成本管控“牛鼻子”,在保障安全生产的前提下,深挖降本增效这座“金矿”,紧紧捂住企业的“钱袋子”。
“硬核”举措创效百万元
“打破行业惯例,减少外采盐酸,实行结构优化,仅这一项今年可节约盐酸3000吨,创效120万元。”溴素厂吹吸车间主任李明亮自豪地说道。
工作中,该厂聚焦节能降耗目标,成立技术攻关小组,从影响生产的每个环节、每个流程抽丝剥茧,一点一点“抠”效益,针对生产用酸自供+外采的传统模式,经过一次次头脑风暴,大胆提出以减少外购酸、降低酸耗为切入点,组织实施“一突破、二精调、三固化”三阶段工艺试验,即:减少外采盐酸,逐步实现自循环、零外购;同时,配套开展加氯量固化优化操作实验,适时下调酸化PH值,从而降低消耗,成效显著。1-7月份累计实现降耗效益94.4万元。其中,外购酸从4月份开始减量,至6月份已全部实现自循环、零外购,同比去年6月减少了660吨,单月实现降耗效益20余万元。
创新为降本增效蓄能赋力
“企业要想保持高质量发展,就要技术创新不停步,凭借技术降成本,依靠创新增效益。”溴素厂党总支书记闫国辉这样说。
针对卤水供水量和含溴量逐年下滑的发展瓶颈,为破局求变,最大限度提质增效,该厂实施二次提溴技术研究及产业化项目,新建4套二次提溴机组,投产运行后将产生可观的经济效益。目前,该项目正在加速推进中,力争年内建成投产。
在抓好传统产业的同时,该厂强力推进信息化建设工作,制定“1+1+4”实施方案,明确“中央集控+平台支撑+智能制(单平)”。(完)
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